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淺談濕法煙氣脫硫工藝中增壓風(fēng)機(jī)常見故障及解決對(duì)策

點(diǎn)擊次數(shù):786 發(fā)布時(shí)間:2014-12-6

1 濕法煙氣脫硫工藝中增壓風(fēng)機(jī)的常見故障
1.1 動(dòng)葉調(diào)整機(jī)構(gòu)的跟蹤性能較差,并且其與吸風(fēng)機(jī)的工況也無法匹配。在機(jī)組運(yùn)行的過程中,增壓風(fēng)機(jī)的動(dòng)靜葉調(diào)整與吸風(fēng)機(jī)的實(shí)際工況相匹配是一項(xiàng)十分重要的工作,否則就可能引起吸風(fēng)機(jī)振動(dòng)以及爐膛負(fù)壓大幅度波動(dòng)的現(xiàn)象。在對(duì)某電廠600MW機(jī)組脫硫系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試時(shí),我們也發(fā)現(xiàn)了此類問題的出現(xiàn)。
機(jī)組出現(xiàn)喘振問題時(shí)的參數(shù)為:負(fù)荷450MW,出現(xiàn)調(diào)整遲緩不動(dòng)作時(shí)的角度為73度,動(dòng)作指令在垂直方向,此時(shí)調(diào)節(jié)的方式為手動(dòng)調(diào)節(jié)。之后負(fù)荷逐漸升高到545MW,葉片的開度沒有變化,但是增壓風(fēng)機(jī)的入口壓力提高到了1054Pa。而此時(shí)一臺(tái)吸風(fēng)機(jī)的電流突然下降,而另一臺(tái)吸風(fēng)機(jī)的電流則異常增大,電流、動(dòng)調(diào)開度以及入口的負(fù)壓都出現(xiàn)了大幅度波動(dòng)的現(xiàn)象。在分析其原因時(shí),我們認(rèn)為是葉片的開度和負(fù)荷是不匹配的,增壓風(fēng)機(jī)的入口壓力大幅度的升高,所以就出現(xiàn)了吸風(fēng)機(jī)喘振的問題。
另一臺(tái)機(jī)組的增壓風(fēng)機(jī)出現(xiàn)跳閘問題時(shí)的參數(shù)為:在出現(xiàn)跳閘的問題之前,動(dòng)調(diào)自動(dòng)方式不動(dòng)作的位置為69.5%的位置處,動(dòng)調(diào)指令的位置為85%,并且調(diào)節(jié)的方式也自動(dòng)的切換成了手動(dòng)的方式。而為了保證其與負(fù)荷是互相匹配的,工作人員將動(dòng)調(diào)指令調(diào)節(jié)到了94%的位置處,而動(dòng)調(diào)則突然到了90%的位置處,此時(shí)增壓風(fēng)機(jī)的入口壓力大幅度的下降到了-1000Pa,之后又到達(dá)了聯(lián)鎖保護(hù)值,增壓風(fēng)機(jī)出現(xiàn)了跳閘的問題。導(dǎo)致跳閘問題的原因?yàn)楫?dāng)突然開大動(dòng)調(diào)時(shí),增壓風(fēng)機(jī)的入口負(fù)壓很可能就會(huì)超過極限的保護(hù)值,一旦超過了這個(gè)值增壓風(fēng)機(jī)就會(huì)自動(dòng)跳閘。
1.2 靜葉調(diào)整機(jī)構(gòu)出現(xiàn)卡澀的現(xiàn)象,而執(zhí)行機(jī)構(gòu)則經(jīng)常保護(hù)斷電,大大的降低了設(shè)備的自動(dòng)投入率。某機(jī)組的增壓風(fēng)機(jī)的類型是靜葉可調(diào)節(jié)的軸流式風(fēng)機(jī),在調(diào)試機(jī)組設(shè)備的過程中,靜葉調(diào)整的機(jī)構(gòu)經(jīng)常出現(xiàn)過力矩或是卡澀的問題,因此靜葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)就會(huì)自動(dòng)保護(hù)斷電,增壓風(fēng)機(jī)的實(shí)際工況就無法與實(shí)際的負(fù)荷進(jìn)行匹配,所以就大大的降低了設(shè)備的自動(dòng)投入率。在我們對(duì)作業(yè)現(xiàn)象進(jìn)行檢查的過程中,我們發(fā)現(xiàn)吸風(fēng)機(jī)外科與靜葉頂部的實(shí)際距離僅為5mm,靜葉片的長度為2000mm,其材質(zhì)為Q235,在20攝氏度到200攝氏度的范圍內(nèi),其膨脹的系數(shù)為12.2×10-6;在設(shè)計(jì)鍋爐吸風(fēng)機(jī)出口的排煙溫度時(shí),按照設(shè)計(jì)要求其溫度應(yīng)為126攝氏度,而通常情況下,環(huán)境的問題與煙氣的溫度之間的差值應(yīng)為100攝氏度,也就是說膨脹量的值為12.2×10-6×2000×100,也就是2.44mm,而在安裝設(shè)備時(shí)會(huì)出現(xiàn)誤差,同時(shí)在風(fēng)機(jī)工作的過程中也難以避免的要出現(xiàn)靜葉竄動(dòng)的現(xiàn)象,所以機(jī)殼與靜葉頂部之間的間距太小了,很容易就會(huì)出現(xiàn)調(diào)節(jié)卡澀的問題,增壓風(fēng)機(jī)具體靜葉結(jié)構(gòu)示意圖如圖1。
1.3 設(shè)計(jì)時(shí)存在問題,同時(shí)設(shè)計(jì)控制邏輯與作業(yè)現(xiàn)象也不一致,就會(huì)導(dǎo)致增壓風(fēng)機(jī)非正常跳閘現(xiàn)象的出現(xiàn)。檢查某機(jī)組的運(yùn)行時(shí),我們發(fā)現(xiàn)增壓風(fēng)機(jī)潤滑油吸油站的zui高工作壓力為0.4MPa,而單臺(tái)泵工作時(shí)的壓力值應(yīng)在0.1-0.18MPa的范圍內(nèi),在zui開始對(duì)其進(jìn)行邏輯設(shè)計(jì)時(shí),只有單臺(tái)泵的運(yùn)行油壓不小于0.15MPa時(shí),是不需要啟用備用油泵的,并且如果啟動(dòng)了備用油泵,那么油壓值就應(yīng)不小于0.30MPa,否則在延時(shí)5s后就應(yīng)跳增壓風(fēng)機(jī)。
圖2為稀油站的系統(tǒng)圖,在圖中我們可以看到,在潤滑油泵的出口位置處安裝的為就地壓力表,然后是壓力低跳閘開關(guān)和油壓低聯(lián)泵壓力開關(guān),這兩個(gè)開關(guān)安裝在冷卻器和潤滑油濾網(wǎng)后面的管路上,而在這兩個(gè)壓力開關(guān)之后就是回油管路了。在機(jī)組設(shè)備運(yùn)行的過程中,我們是無法有效的監(jiān)視壓力開關(guān)位置處的壓力值的,而就地壓力表上所顯示的數(shù)據(jù)應(yīng)為潤滑油泵的出口壓力,所以并沒有太大的參考意義。另外,在壓力開關(guān)之后的回油調(diào)整閥實(shí)際上是個(gè)球閥,在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)很容易對(duì)其誤操作,如果開大了球閥,而泵出口的壓力表卻沒有變化,那么就會(huì)降低壓力開關(guān)處的壓力值,就不得不啟用備用泵,而即時(shí)啟動(dòng)了備用泵,回油量還是很大的,如果在壓力開關(guān)位置處的母管壓力值仍然是效益0.3MPa的,就會(huì)出現(xiàn)非正常跳閘的問題。
圖2 稀油站系統(tǒng)示意圖
2 濕法煙氣脫硫工藝中增壓風(fēng)機(jī)常見故障的解決對(duì)策
2.1 在實(shí)際的工作中,如果發(fā)現(xiàn)了靜葉可調(diào)的軸流式風(fēng)機(jī)靜葉和機(jī)殼的設(shè)計(jì)值較低時(shí),那么應(yīng)對(duì)靜葉的葉片進(jìn)行切割處理,同時(shí)適當(dāng)?shù)脑龃箪o葉頂部和機(jī)殼之間的間距,建議增大為8mm。
2.2 在實(shí)際的工作中,如果遇到了動(dòng)葉可調(diào)式增壓風(fēng)機(jī)的動(dòng)調(diào)執(zhí)行器力矩設(shè)定值偏小的問題時(shí),建議將力矩的設(shè)定值提高50%。同時(shí)在作業(yè)的過程中,應(yīng)適當(dāng)?shù)脑龃笾噶钆c位返差別大的保護(hù),如果偏差較大,那么工作人員就應(yīng)保證指令處于閉鎖的狀態(tài)。另外,針對(duì)增壓風(fēng)機(jī)的入口壓力,還應(yīng)設(shè)定預(yù)報(bào)警信號(hào),當(dāng)入口的壓力超過500Pa時(shí),系統(tǒng)就應(yīng)自動(dòng)切換為手動(dòng)的狀態(tài),同時(shí)在切換的前后還應(yīng)有顏色的標(biāo)記,這樣工作人員監(jiān)控起來就十分的方便了。
2.3 在實(shí)際的工作中,如果我們遇到了增壓風(fēng)機(jī)稀油站設(shè)計(jì)邏輯與作業(yè)現(xiàn)象的設(shè)計(jì)情況不符的問題時(shí),那么我們就應(yīng)對(duì)原有的邏輯進(jìn)行改進(jìn)和完善,并且將壓力低聯(lián)鎖的值改為0.07MPa。在油泵聯(lián)啟的狀態(tài)下,應(yīng)改為壓力小于0.15MPa時(shí)延時(shí)跳閘,同時(shí)在冷卻器和壓力開關(guān)之間應(yīng)安裝一個(gè)就地油壓表,以便實(shí)時(shí)的監(jiān)測(cè)油壓情況。對(duì)于回油調(diào)整閥來說,應(yīng)增加防止誤動(dòng)的措施,這樣當(dāng)回油閥突然開大時(shí),油循環(huán)就不會(huì)短路至油箱,當(dāng)潤滑油壓力值較低是也不會(huì)發(fā)生非正常跳閘的問題。
3 結(jié)束語
通過以上的論述,我們對(duì)濕法煙氣脫硫工藝中增壓風(fēng)機(jī)的常見故障以及濕法煙氣脫硫工藝中增壓風(fēng)機(jī)常見故障的解決對(duì)策兩個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)的分析和探討。在600MW和1000MW機(jī)組設(shè)備脫硫增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程進(jìn)行檢查時(shí),我們發(fā)現(xiàn)增壓風(fēng)機(jī)的運(yùn)行過程中是存在著一定的問題和故障的,在采取了上述的解決措施后,靜葉調(diào)整機(jī)構(gòu)卡澀以及非正常跳閘等常見的故障均得到了有效的解決,風(fēng)機(jī)再?zèng)]有出現(xiàn)過非正常的停運(yùn)現(xiàn)象,充分的提高了風(fēng)機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性,可見我們所采取的解決對(duì)策還是針對(duì)性的,并且是較為科學(xué)合理的。

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